尿素熔融喷浆造粒生产含氮25-28%复混肥工艺
一、工艺效果
(1)成球速度快,颗粒均匀,造粒成球率由50%~60%提高到95%以上;
(2)产量比原来提高了30%以上,颗粒圆整,表面光滑;
(3)成品水份≤1.0%;
(4)含氮量控制精度:+-1.5%,生产的复混肥含氮量可达到到25%~28%,能轻松地实现高氮和高钾复混肥的生产;
(5)颗粒强度高,有效地防止了复合肥颗粒粉化和结块;
(6)操作弹性增大,运行稳定,特别是对干燥机内部改造后,可连续生产6~8个月不会粘壁;
(7)干燥温度低,节省燃煤1/3,产品含水量低。
二、先进性、稳定性、实用性
整条生产线实行自动化控制,使电脑、仪表、机械一体化,对生产中的物料流量(包括NPK干料、尿液、水)、温度、液位、养份配比、每小时产量进行自动控制。采用优质电子产品,如电脑、传感器、尿液流量计、自动阀、液位表、温度计等大部分采用进口产品,确保整条生产线的先进性、稳定性、实用性,大大提高了复合肥生产线的科技含量,使复合肥的品质、产量有了可靠的。
三、优势所在
(1)不生产尿素的企业,可购入尿素进行熔融喷浆造粒,对于拥有尿素生产装置的企业, 可直接利用95%的尿液生产复合肥,省去了尿素造粒、包装、运输等和用固体尿素生产复合肥需破碎、计量、搬运等操作过程,每吨复合肥比购入尿素的企业还可以降低100元的成本。
(2)尿液直接进入造粒机。其既是一种粘性原料又充当液相参与造粒过程,并能提供一定的热能,提高造粒时物料的温度,减少物料的含水量,利于成球和烘干,大大减少了干燥的负荷,煤耗从每吨27㎏下降至20㎏。
(3)可生产总养分含量20~52%的各种产品,养分配比调节幅度宽,操作弹性大,适合多品种开发。特别是能够生产高氮复合肥,使产品具有独特的优势。尿素复合肥为中性肥料,对土壤作物适应性强,所以拓宽了销售市场。
(4)产品质量明显提高,质量指标符合GBl50 63-2001标准,颗粒圆整、光滑、抗压强度增加,肥料水溶性好,水分含量低,再通过喷涂防结块剂,缓解了复合肥结块的问题。
(5)产量明显提高,由于造粒时物料水分在3%左右,降低了干燥负荷,提高了烘干机的干燥能力,与其它工艺对比平均增产率在30~50%.
(6)采用低温快速熔融法溶解尿素,在不加水情况下,使尿素在110~125℃之间快速溶解,既尿液浓度≥,又阻止了缩二脲含量上升。